李宏伟, 陈艳波, 霍吉祥, 纪鹏飞, 郭宏烈, 邓勇
某大型钢铁公司5 500 m3高炉采用高比例球团冶炼后,渣铁比由300 kg/t左右下降到220 kg/t左右,也带来了高炉脱硫能力减弱、铁水中硫升高、炉渣排碱能力下降等问题。根据5 500 m3高炉渣系特点,通过试验研究低渣比条件下炉渣中的碱度、MgO、Al2O3、MnO、TiO2及温度对炉渣黏度性能的影响,从而为高炉生产提供更好的技术支撑。结果表明,炉渣碱度升高,液相线温度升高,但当温度高于1 375 ℃后,炉渣黏度随着碱度的升高呈现逐渐降低的趋势,且温度越高碱度对黏度影响程度越大;随着MgO含量增加,黏度呈现逐渐降低的趋势,但液相线温度变化不大;随着Al2O3含量升高,黏度呈现升高趋势,且当Al2O3质量分数升至16%以上时,黏度显著升高,而液相线温度随着Al2O3含量的增加而升高;随着镁铝比升高,熔化性温度下降,炉渣黏度呈降低趋势,但在同等镁铝比条件下,低铝的炉渣性能更佳;MnO质量分数在1.0%以下时,炉渣的黏度随着MnO含量的增加而逐渐降低;TiO2质量分数在5%以下时,炉渣的黏度随着TiO2含量的升高呈下降趋势。此外,通过对3座高炉现场渣样分析,证实炉渣黏度控制在0.30~0.50 Pa·s时,炉渣具有较好的性能,且炉渣黏度越低越能获得较好的经济指标。