刘吉猛, 吕博, 赵定国, 陈晨, 王书桓, 张福成
随着人们对高锰钢材料更高强度、韧性、耐磨性及耐蚀性要求的提出,高氮高锰钢应运而生。目前高氮高锰钢主要采用高压凝固方式生产,成本较高。为此提出在冶炼末期向钢液加入过饱和氮、在钢液凝固时采用快速冷凝方式减少钢液中氮的逸出以控制其氮含量的方法。用高温立式熔炼炉将氮质量分数为0.218%的高氮高锰钢熔化后分别进行空冷和水冷,检测不同冷却条件下高氮高锰钢的氮含量、微观组织和一次枝晶间距等,并建立一次枝晶间距计算模型。结果表明,空冷试样氮质量分数为0.181%、钢中氮逸出率为17%,水冷试样氮质量分数为0.206%、钢中氮逸出率仅为6%;空冷试样的平均一次枝晶间距为63.34 μm,水冷试样的平均一次枝晶间距为41.67 μm,水冷试样凝固微区较小;空冷试样局部含氮显微气孔较大,并且分布比较集中,呈疏松状态,水冷试样宏观上含氮显微气孔尺寸很小,在20 μm以下,且显微气孔数量少;钢液凝固过程中显微气泡的形核长大动力学模型表明,环境压力越高,外界直接抑制力越大,显微气泡越难生成,凝固微区长度越小;一次枝晶间距计算模型表明,随着界面生长速度和温度梯度的增加,枝晶间距逐渐减小,可至50 μm以下,钢中凝固微区也减小,有利于抑制氮的逸出。因此对高氮高锰钢进行快速冷凝、减少凝固过程钢液中氮的逸出是提高高锰钢中氮含量的有效方法。