气淬渣粒飞行动力学模拟试验研究
龙跃1,2 , 张玉柱2 , 李俊国2 , 邢宏伟2 , 王少宁2 , 雷云波2
1.东北大学材料与冶金学院
2.河北理工大学冶金与能源学院
Simulation Experimental Study of Gas Quenching Slag Particles Flying Dynamics
LONG Yue, ZHANG Yu-zhu, LI Jun-guo, XING Hong-wei, WANG Shao-ning
1. College of Material and Metallurgy, Northeastern University
2.College of Metallurgy and Energy, Hebei Polytechnic University
摘要 通过工业冷态试验,利用不同孔型的喷嘴喷吹不同粒径石英砂模拟冷态气淬粒化钢渣飞行轨迹的试验研究,为气淬粒化液态钢渣的粒化室空间设计提供理论依据。从实验的结果可以得出:气淬粒化液态钢渣的粒化室尺寸设计为20m ×4.5m×5m较为合适;双排孔型喷嘴的喷吹效果优于单排孔型的喷嘴;拉瓦尔孔型喷嘴的喷吹效果优于直孔型的喷嘴;马赫数在1.4—1.75之间的喷嘴能够达到较好的喷吹效果。
关键词 :
石英砂 ,
冷态模拟 ,
试验 ,
设计参考
Abstract :Through the cold modeling expetiment of industrial, Blowing different sizes of sandt using different forms of nozzle,Cold modeling simulation of gas quenching quartz slag granulation, Researching quartz slag particles trajectory, For the gas quenching liquid slag granulation tablets of room space. From the experimental results can be drawn: Gas quenching liquid slag granulation particle size of room designed to 20m×4.5m×5m is more appropriate; Double-row nozzle effects better than single-row nozzle effects; Laval nozzle effects is better than straight pass nozzle; Mach number between 1.4-1.75 of the nozzles effects are able to achieve to better results.
Key words :
quartzite
cold simulation
test
design reference
收稿日期: 2010-02-22
出版日期: 2011-01-15
基金资助: 973专项资助项目(2008CB617602),国家科技支撑计划资助项目(2008BAE67B00)
通讯作者:
龙跃
E-mail: longyue@heut.edu.cn
引用本文:
龙跃, 张玉柱, 李俊国, 邢宏伟, 王少宁, 雷云波. 气淬渣粒飞行动力学模拟试验研究[J]. 中国冶金, 2011, 21(1): 20-24.
LONG Yue, ZHANG Yu-zhu, LI Jun-guo, XING Hong-wei, WANG Shao-ning. Simulation Experimental Study of Gas Quenching Slag Particles Flying Dynamics. China Metallurgy, 2011, 21(1): 20-24.
链接本文:
http://www.zgyj.ac.cn/CN/ 或 http://www.zgyj.ac.cn/CN/Y2011/V21/I1/20
[1]
王冬青,马泽军,竺维春. 喷吹煤Y在首钢高炉的应用 [J]. , 2014, 24(3): 48-51.
[2]
李效华,孙宇,张传友,赵晓林,韩进山. 大口径无缝管线管的制造及抗应力腐蚀性 [J]. , 2014, 24(06): 40-46.
[3]
陈伯瑜, 钟良才, 柯建祥, 曾兴富, 赖兆奕, 朱英雄. 顶底侧吹转炉炼钢新技术开发研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2013, 23(3): 20-25.
[4]
何木光, 肖 均, 郭 刚, 宋 剑. 大富矿配比高碱度钒钛矿烧结制度研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2013, 23(2): 21-25.
[5]
陈东峰, 胡夏雨, 黄发元, 金 俊, 李小静, 吴胜利. 不同厚度和不同部位烧结矿质量指标变化规律 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2012, 22(8): 7-10.
[6]
赵玉潮, 曾香梅, 郑志强, 宁振, 徐毅, 莫朝文. 配加精炼渣和低价矿生产炼钢用熔剂性球团矿的试验研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2010, 20(9): 34-39.
[7]
孙翠华. 转炉除尘循环水水质阻垢剂的研究与实践 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2010, 20(2): 31-31.
[8]
何木光. 超高碱度下高铁低硅烧结制度研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2009, 19(12): 27-27.
[9]
何海熙 吴铿 王长秋 侯恩俭 尹晓莹 李康. 鞍钢东烧厂600 mm料层厚度赤精矿烧结工艺参数研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2009, 19(12): 19-19.
[10]
王水文1 ,梁世标1 ,朱子宗2 ,张怡伟1 ,阮正卫3. 2200 m3高炉用喷洒ZBS添加剂焦炭的试验 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2008, 18(9): 36-36.
[11]
孟繁明1 ,宫下重人2 ,八木顺一郎2. 焦炭过滤床电炉粉尘捕集特性的模拟研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2008, 18(7): 5-5.
[12]
赵玉潮1,2 ,王峰2 ,曾香梅3. RV02E混料机混匀炼钢污泥等辅料的试验研究 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2008, 18(11): 9-9.
[13]
蒋大军. 运用均匀设计实施烧结试验与参数寻优 [J]. Journal of Materials Sciences & Technology, 2008, 18(1): 31-31.